球磨机能耗高一直都是制约选矿系统绿色发展的难题之一。据“包钢股份”消息,近日,包钢股份巴润分公司采取一系列降低能耗措施,成功攻克三段球磨机高能耗问题,球磨机每小时耗电量降低近1000千瓦时,并且保证了磨矿产品粒度要求目标,为选矿行业绿色低碳发展提供了新的借鉴。
据悉,应用创新技术是解决难题的举措之一,针对三段球磨机能耗高问题,包钢股份巴润分公司引入了行业领先的节能降耗技术,采用多性能纳米复合陶瓷球替代传统磨矿介质钢锻,实现了磨矿产品粒度的精细控制,通过优化磨矿工艺和参数,有效降低了球磨机的能耗和磨矿成本。
针对三段球磨机能耗高问题,包钢股份巴润分公司技术人员与作业人员通力协作,还研究提出了一系列有效解决方案。其中,对筛网组合进行优化,控制入磨物料粒度分布,提高磨矿流程的稳定性,对磨机自身功率因素进行调整,在一定程度上减少磨矿能耗,实现了能耗的有效降低。
一系列的技术改造和创新,让选矿系统球磨机能耗显著降低。经统计,改造后的球磨机每小时耗电量降低了近1000千瓦时,改造后的球磨机不仅磨矿效率高,而且产品粒度均匀、细度达标,满足了企业对高品质磨矿产品的要求。
消息指出,包钢股份巴润分公司选矿系统解决球磨机能耗高问题的成功实践,为降低工序能耗、提升产品质效注入了新的发展动力,同时也为选矿行业绿色发展提供了有益经验。
(编辑:武文馨 审校:张艳)
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